LPAC
低压自动节流控制台
适用于低地面压力MPD和高达1,500 psi的欠平衡钻井.
发表:07/20/2018
发表:07/20/2018
Yurubcheno-Tokhomskoye油田是一个偏远的陆上项目 在东西伯利亚. 该油田的大部分石油和天然气储量都在内部 高裂缝性碳酸盐岩储层具有极强的非均质性. 地层中有小到微小的裂缝,大到巨大的空洞, 在高泥柱压力下,海绵状盗贼带扩大,导致 严重的钻井液漏失、循环失井、井涌和井眼 控制问题.
为了在这种情况下继续钻井,作业者使用了漏失技术 循环材料(LCM)、专用丸和水泥桥. 然而,在 除了降低产量外,这些干预措施还能显著降低产量 增加了建井时间和总成本. 在一些井中, 作业者无法达到计划的TD.
斯伦贝谢公司M-I SWACO推荐了集成MPD 该解决方案可减轻严重的流体漏失并减少漏失需求 循环的治疗方法. RCD 3旋转控制装置系统提供密封 在井筒和地面之间,同时使管柱能够移动、旋转, 并根据需要分流. 为了帮助控制井底压力,使用LOW-PRESSURE AUTOCHOKE精密钻井节流阀控制台,持续监测流入情况; 使地面背压响应井下动态条件. M-I SWACO采用了SUPER MUD/GAS分离器高容量装置,以最大限度地提高效率 泥浆/气体分离,提高了循环速度和安全性 欠平衡钻井作业. 而碳追踪者系统则气体流量测量 系统测量了从井中流出的气体量,从而进行钻井 团队可以确定当量循环密度(ECD),并获得更好的数据 了解井眼动态. 此外,M-I SWACO决定采用钻井技术 比重为0的流体.用83代替0.还有一个手机 膜式氮气装置,最大限度地灵活性和控制ECD.
“出色的技术实施和出色的团队合作使我们取得了如此积极的成果. 在整个操作过程中, M-I SWACO专注于减少钻井时间和泥浆损失, 每次需要时都提出优化建议. 我们计划在2018年和2019年使用斯伦贝谢的多相MPD再钻两口多边井."
丹尼斯·加尼耶夫首席钻井工程师
作业者成功钻完所有6条计划的分支井至TD 《全国最大的快3平台》. 注氮与钻井新工艺的结合 出井将泥浆流失量从9354米降低3 只有1619人 m3 [330,333.7 ft3 to 57,174.5 ft3]—a 减少83%.
MPD解决方案还消除了潜在的 破坏漏失处理,维持地层的渗透率 产量比预期高出60%. 所有这些 相比之下,效率的提高使建井时间缩短了30% 常规多分支井.
参数 | 常规分支井 | MPD分支井 |
分支井数 | 3 of 6 (由于泥浆流失严重,随着每钻一米的增加而停止) | 6 of 6 |
钻距,m [ft] | 1,485 [4,872] | 2,571 [8,435] |
泥浆损失,m3 [ft3] | 9,354 [330,333.7] | 1,619 [57,174.5] |
每钻井米[英尺]的泥浆损失,m3 [ft3] | 6.3 [67.8] | 0.6 [6.46] |
抽吸LCM丸体积,m3 [ft3] | 90 [3,178] | 0 [0] |
总钻井时间,天 | 66 | 76 |
储层具有高度裂缝性, 举行了蛀牙, 且在高泥浆柱压力下极易膨胀.